脱硫技术:QYD型传质内件在变换气脱硫中的应用,传质

北极星环保网讯:山东某公司目前已发展成年产合成氨100kt、尿素150kt、甲醇30kt、双氧水6kt的中型氮肥企业。变换气脱硫采用0.8MPa下的碱液湿法脱硫工艺,其中吸收为两套独立的系统,采用ø50海尔环填料塔,再生共用一套系统。变脱后气体中H2S含量基本能满足后工段的需要,但塔内填料容易堵塞,每年大修都需要扒填料清洗,不仅增加了检修工作量而且污染了环境。2008年5月份大修时与长春东狮科贸实业有限公司合作,采用该公司QYD型专用传质内件,对ø2400、ø2600两台变脱塔进行了改造,现将改造及运行情况总结如下。

1、QYD型内件工作原理

碱性水溶液吸收H2S都是瞬时反应,多年来变换气加压湿式氧化法脱硫,基本上套用了半水煤气常压脱硫工艺设计参数,采用了传统的填料高塔,其结果是脱硫效率低和电耗、碱耗高。原因是变换气中CO2含量在27-28%左右,而半水煤气中CO2仅6-8%,加压变脱造成CO2在溶液中溶解度增大、浓度增高,加剧了碱液与CO2的反应碱耗增高,同时影响了溶液再生效果,降低了溶液的吸收能力。

资料介绍:碱液吸收硫化氢的反应速率随着气体流速的增大而增加,与液速无关;而吸收CO2的反应速率随液体喷淋密度的增加而增大。QYD内件正是基于这一特点而设计的,采用的是高空速、短气液接触的原理,快速的吸收硫化氢并抑制对CO2的吸收。

2内件结构及工艺过程

2.1内件

每塔内设内件三层,每层包括塔板、气体分布器、鼓泡段、降液管等,保留原塔的进液分布器,利用填料支撑圈支撑每层内件。

2.2工艺过程

⑴液体由入口管经塔顶入原槽盘式分布器后,进入上层塔盘持液段,经气液接触吸收部分H2S后,溢流入降液管进入中层塔盘持液段,吸收部分H2S后又溢流入降液管进入下层塔盘持液段,同样吸收H2S后由降液管流入塔底,经减压阀控制后排入再生槽氧化再生。

⑵气体由入口管进入底层塔盘的气体分布器后,经持液段与脱硫液鼓泡接触被吸收部分H2S后,气体上升进入中层塔盘的气体分布器,完成二次鼓泡接触被吸收大部分H2S后,继续上升进入上层塔盘的气体分布器,同样完成鼓泡段吸收反应后,经塔顶除沫器除去气体夹带的液沫,出塔去压缩机三级入口。

4运行效果

4.1改造前

生产考核:2008年3月26日至4月25日,醇氨产量13370.42t,耗纯碱17200kg,耗PDS116.25kg,吨氨费用5.12元。

1#变脱系统的变换气量35000Nm3/h,开1#、3#两台贫液泵运行,液体流量270m3/h;2#变脱系统的变换气量42000Nm3/h,开2#、4#两台贫液泵运行,液体流量270m3/h,脱硫前后H2S含量及药品消耗见表二。

4.2改造后

4.2.1第一次考核:2008年6月26日至7月25日,醇氨产量12599.52t,耗纯碱14080kg,耗PDS110.4kg,吨氨费用4.81元。

1#变脱系统的变换气量36000Nm3/h,开1#贫液泵运行,液体流量162m3/h;2#变脱系统的变换气量39000Nm3/h,开2#贫液泵运行,液体流量162m3/h,脱硫前后H2S含量及药品消耗见表三。

4.2.2第二次考核:2008年8月27日至9月5日,醇氨产量4576.9t,耗纯碱5008kg,耗PDS25kg,吨氨费用3.77元。

1#变脱系统的变换气量39000Nm3/h,开1#贫液泵运行,液体流量162m3/h;2#变脱系统的变换气量43000Nm3/h,开2#贫液泵运行,液体流量162m3/h,脱硫前后H2S含量及药品消耗见表四。

5结语

QYD型脱硫塔传质内件充分利用了H2S和碱溶液快速的化学反应机理,集传统的鼓泡塔、泡罩塔、筛板塔、旋流板塔、填料塔等诸多传质内件的优点于一身,更加强化气液传质过程,使气液之间动态接触,湍动传质,增加了气液接触面积,极大的提高了气体的净化度。而且由于强化传质吸收,使脱硫液的硫容成倍增加,从而大大降低了溶液循环量,减小了动力消耗。更为主要的是它从根本上解决了脱硫塔堵塔的问题,检修时节省了大量的人力物力。该内件不仅适应旧塔改造,用于新塔设计时,投资费用将节省1/3-1/2,是目前所有变换气脱硫塔中最有推广价值和使用价值的传质内件。

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